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        電廠煙氣濕法脫硫增效劑脫硫廢水處理

        脫硫石膏脫水困難晶種凝固劑

        2014-10-11 17:18:48

        脫硫石膏脫水困難晶種凝固劑

         
        :對(duì)石灰石/石膏濕法煙氣脫硫運(yùn)行中石膏脫水困難的原因進(jìn)行了分析,通過(guò)試驗(yàn)和運(yùn)行實(shí)際經(jīng)驗(yàn)針對(duì)性找出解決問(wèn)題的方法,使脫硫運(yùn)行    中石膏漿液得到改善,脫水效果明顯提高。
        關(guān)鍵詞:脫硫;石膏;脫水困難;解決方法
        一、技術(shù)背景
        如果吸收塔石膏漿液脫水出現(xiàn)異常情況,如何盡快改善脫水效果問(wèn)題,保證合格的石膏品質(zhì)是運(yùn)行的關(guān)鍵。通過(guò)咨詢相關(guān)權(quán)威專家,大多都是全部置換漿液,但這種方法時(shí)間長(zhǎng)影響大,達(dá)不到立竿見(jiàn)影的效果。往往脫硫系統(tǒng)又不能長(zhǎng)期停運(yùn),加之脫硫相關(guān)檢查較多,不可能長(zhǎng)時(shí)間去糾正。通過(guò)摸索本公司在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)一個(gè)解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法,只需要在脫硫塔內(nèi)加入一種高科技脫硫石膏脫水困難晶種凝固劑,在加上一些先進(jìn)的石膏脫水困難調(diào)整技術(shù),即使在不停運(yùn)的情況下,即能夠解決石膏脫水困難的問(wèn)題。火力發(fā)電機(jī)組脫硫采用濕法脫硫技術(shù)即石灰石—石膏濕式脫硫工藝,其特點(diǎn)是吸收塔采用單回路噴淋塔,脫硫裝置采用一爐一塔;煙氣系統(tǒng)不采用煙氣換熱(GGH)系統(tǒng);石灰石制漿系統(tǒng)采用石灰石經(jīng)濕式球磨機(jī)磨制加濾液稀釋的制漿方式; 脫硫副產(chǎn)品-石膏脫水后含濕量不大于10%,石膏含量大于90%(干基)。脫硫效率不小于95%,脫硫裝置的可利用率為95%,每臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)處理能力為25t/h。
        二、工藝過(guò)程
        在此工藝過(guò)程中,石灰石漿液在吸收塔內(nèi)對(duì)煙氣進(jìn)行逆流洗滌,生成半水亞硫酸鈣并以小顆粒狀轉(zhuǎn)移到漿液中,利用空氣將其強(qiáng)制氧化生成二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)結(jié)晶。用石膏排出泵將吸收塔內(nèi)的漿液抽出,送往石膏旋流器,進(jìn)行濃縮及顆粒分級(jí),稀的漿液溢流至濾液箱;濃縮的底流漿液送往真空皮帶機(jī)進(jìn)行石膏脫水。脫水后的石膏含水率一般控制在10%(質(zhì)量含量)以下為達(dá)標(biāo)。若石膏水分過(guò)高,不僅影響脫硫系統(tǒng)和設(shè)備的正常運(yùn)行,而且對(duì)石膏的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及后加工等都會(huì)造成一定的困難(如圖片1),因此,應(yīng)對(duì)其加以控制。
        圖片1:石膏含水率大時(shí),運(yùn)輸十分困難 

         

        三、存在問(wèn)題
        機(jī)組脫硫系統(tǒng)在運(yùn)行中由于其它參數(shù)的急劇變化,多次出現(xiàn)石膏含水率偏高,造成真空皮帶機(jī)無(wú)法正常有效工作。這種現(xiàn)象很長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法改善,嚴(yán)重時(shí)脫硫裝置被迫停運(yùn),直接影響脫硫投入率。這種情況出現(xiàn)后最直接的方法是通過(guò)專業(yè)化驗(yàn)室的分析測(cè)量來(lái)找出問(wèn)題的根本,但目前化驗(yàn)室還未建立,這樣只能憑運(yùn)行的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)解決問(wèn)題,下面就脫硫運(yùn)行中出現(xiàn)石膏含水率偏高的問(wèn)題原因和簡(jiǎn)單解決辦法進(jìn)行一下交流。
        四、原因分析
        脫硫運(yùn)行中出現(xiàn)石膏含水量大,表現(xiàn)在脫機(jī)時(shí)石膏下料口不結(jié)塊、不滑落,成稀泥狀,甚至出現(xiàn)下部粘稠、上部成流水狀。這種脫水下的物質(zhì)物理性質(zhì)成粘性,分析原因一般有以下幾種情況:
        1、入口含塵量偏高,導(dǎo)致吸收塔漿液 中毒”
        2、石灰石品質(zhì)發(fā)生變化
        3、燃煤含硫量突然增大
        4、石膏旋流器出現(xiàn)異常
        5、真空皮帶機(jī)異常
        6、氧化空氣量不足
        7、其他原因
        五、入口含塵量偏高
        原煙氣中的飛灰進(jìn)入吸收塔漿液中在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石灰石中Ca2的溶解速率,同時(shí)飛灰中不斷溶出的一些重金屬如Hg、Mg、Cd、Zn等離子會(huì)抑制Ca2與HSO3的反應(yīng),“封閉”了吸收劑的活性。一般要求吸收塔入口的煙塵含量不能超過(guò)200mg/m3,如果超過(guò)200 mg/m3以上就容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象。如果煙塵含量測(cè)量?jī)x表不準(zhǔn),最直接的方法可以取樣沉淀,如果沉淀的固體物質(zhì)中上部的黑色灰狀物質(zhì)超過(guò)總量的1/3(正常的應(yīng)在1/4以下),就說(shuō)明入口的煙塵含量太大了(如圖片2)。
        圖片2:左側(cè)為漿液含灰量大沉淀的取樣照片
             右側(cè)為正常漿液取樣沉淀后的照片

         

        六、吸收塔漿液“中毒”
        現(xiàn)在由于電除塵器效率不是很好,吸收塔變成了吸塵器,吸收塔漿液發(fā)黑,起泡,脫水時(shí)在石膏表明有一層黑色物質(zhì)(如圖片3),在這種狀況下再堅(jiān)持運(yùn)行可想而知。吸收塔漿液極易“中毒”。一旦發(fā)生“中毒” 現(xiàn)象,就需要將漿液全部排出置換新鮮的漿液,造成很大的浪費(fèi),并影響脫硫系統(tǒng)的正常投入。吸收塔漿液 中毒”后,需要半月時(shí)間糾正才能徹底改善,在此期間會(huì)浪費(fèi)大量石灰石,排放大量漿液,提高了運(yùn)行成本。圖片3:含灰量大時(shí),皮帶脫水時(shí)的狀況

        七、石灰石品質(zhì)發(fā)生變化
        石灰石的品質(zhì)是影響脫硫運(yùn)行的一個(gè)重要因素,其中碳酸鈣含量及成品的細(xì)度是關(guān)鍵,雜質(zhì)增多或含量下降都會(huì)使?jié){液品質(zhì)惡化,細(xì)度越細(xì)反應(yīng)效果就越好。這就可能出現(xiàn)當(dāng)碳酸鈣含量及成品的細(xì)度發(fā)生較大變化時(shí),其反應(yīng)活性降低,極可能發(fā)生供漿過(guò)量,此時(shí)塔內(nèi)漿液中含CaCO3量增大,由石灰石顆粒易粘結(jié)在一起,導(dǎo)致造成脫水困難現(xiàn)象的發(fā)生。另外如果石灰石原料中夾帶黏土、泥沙等雜質(zhì),這些雜質(zhì)狀態(tài)不穩(wěn)定,也會(huì)在一定程度上造成脫水困難的現(xiàn)象發(fā)生。
        八、燃煤含硫量突然增大
        當(dāng)吸收塔入口SO2濃度增大較大,而鼓入吸收塔的氧化空氣量并未隨之增加,特別當(dāng)SO2濃度超過(guò)設(shè)計(jì)值,氧化風(fēng)量也是無(wú)法改變,由于嚴(yán)重氧化不足,會(huì)造成石膏結(jié)晶困難,增加脫水的難度。
        九、石膏旋流器出現(xiàn)異常
        判斷旋流器工作是否正常,可以采取檢查及測(cè)量的方法。測(cè)量的方法十分簡(jiǎn)單,分別取進(jìn)石膏旋流器進(jìn)口、出口的漿液,沉淀30分鐘,對(duì)比一下含固量的差別,如果入口的含固量為出口的40-60%說(shuō)明旋流子運(yùn)行正常,如果高于60%以上就要檢查更換旋流子了??上攵?,如果進(jìn)入真空皮帶機(jī)的石膏漿液過(guò)稀,負(fù)壓析出的水量過(guò)大。脫水過(guò)程中形成不了真空,從而脫水效果也就變差。
        十、真空皮帶機(jī)異常
        真空皮帶機(jī)是石膏二次脫水的重要設(shè)備,脫水效果與漿液的性質(zhì)、濾布的清潔程度有較大的關(guān)系。汽液分離器的表計(jì)直觀地反映了皮帶機(jī)的真空,真空皮帶機(jī)的真空與石膏含水率呈有規(guī)律的變化,皮帶機(jī)真空升高,反映出濾水通過(guò)濾布時(shí)的壓降增加,反應(yīng)出石膏含水率增大。其增加的原因,一是脫水設(shè)備運(yùn)行不正常,如濾布沖洗不干凈或?yàn)V布使用周期過(guò)長(zhǎng)都會(huì)使皮帶機(jī)脫水效果變差,脫水不暢;二是石膏漿液本身性質(zhì)的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過(guò)濾通道的堵塞,使?jié){液中的水不容易從濾布孔隙分離出來(lái)。若要達(dá)到一定的固液分離效果,必須使真空升高。
        十一、氧化空氣量不足
        當(dāng)燃煤硫分增大時(shí),極易發(fā)生氧化不充分的現(xiàn)象。氧化率下降時(shí),漿液中的可溶性亞硫酸鹽濃度增大,將擬制CaCO3的 溶解,石膏純度也將下降,其中的CaCO3將增大,由于CaCO3的粒徑較小,容易吸附到真空皮帶機(jī)的濾布上,從而造成脫水困難。這時(shí)若從吸收塔取樣可以發(fā)現(xiàn),漿液成灰白色,沉淀速度較慢,正常石膏漿液完全沉淀時(shí)間越20分鐘,此時(shí)需要1小時(shí)左右。
        十二、其他原因
        除了上述原因外,還有運(yùn)行參數(shù)控制方面。漿液密度過(guò)低,儀表失真造成判斷誤差,PH值控制不穩(wěn)定,吸收塔內(nèi)CL-含量過(guò)高等等原因。
        十三、解決問(wèn)題的對(duì)應(yīng)方法
        如果吸收塔石膏漿液脫水出現(xiàn)異常情況,如何盡快改善脫水效果問(wèn)題,保證合格的石膏品質(zhì)是運(yùn)行的關(guān)鍵。通過(guò)咨詢相關(guān)權(quán)威專家,大多都是全部置換漿液,但這種方法時(shí)間長(zhǎng)影響大,達(dá)不到立竿見(jiàn)影的效果。往往脫硫系統(tǒng)又不能長(zhǎng)期停運(yùn),加之脫硫相關(guān)檢查較多,不可能長(zhǎng)時(shí)間去糾正。通過(guò)摸索棗莊市華美水處理工程有限公司在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)一個(gè)解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法,只需要在脫硫塔內(nèi)加入一種高科技脫硫石膏脫水困難晶種凝固劑,在加上一些先進(jìn)的石膏脫水困難調(diào)整技術(shù),即使在不停運(yùn)的情況下,即能夠解決石膏脫水困難的問(wèn)題。
        十四、應(yīng)用效果
        此種方法經(jīng)過(guò)多家電廠脫硫石膏脫水中驗(yàn)證,近年來(lái)出現(xiàn)石膏脫水困難的問(wèn)題,都在極短的時(shí)間內(nèi)解決了。想想其中的原理:也就是不管什么原因?qū)⑺?nèi)的平衡破壞了,重新補(bǔ)充一次脫硫石膏脫水困難晶種凝固劑恢復(fù)原來(lái)的環(huán)境,建立起塔內(nèi)的平衡,問(wèn)題也就解決了。

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