生產(chǎn)醫(yī)藥的廢水處理方法實例
江蘇某化工企業(yè)主要生產(chǎn)酮康唑酯、活性酯以及乙?;?γ-丁內(nèi)酯等醫(yī)藥中間體。其生產(chǎn)廢水含有小分子揮發(fā)性有機物、芳香族有機物、濃鹽酸等,具有刺鼻氣味,色度高(呈深褐色)、COD高、溶解性固含量高,屬于難降解廢水。根據(jù)該廢水的水質(zhì)特點及處理要求,采用鐵炭微電解—Fenton—混凝沉淀—水解酸化—UASB—A/O工藝對其進行處理,經(jīng)過12個月的穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》的Ⅲ級標準,滿足當?shù)亟庸芤蟆?/p>
1 進水水質(zhì)
該工程設計處理能力為320 t/d,其中生產(chǎn)廢水約為80 t/d,車間沖洗水、生活污水約為240 t/d,其水質(zhì)如表 1所示。
2 處理工藝
根據(jù)該生產(chǎn)廢水的水質(zhì)特點及處理要求,采用鐵炭微電解—Fenton—混凝沉淀—水解酸化—UASB—A/O工藝處理該廢水,工藝流程如圖 1所示。
3 主要構筑物
3.1 鐵炭反應塔
鐵炭反應塔采用鋼襯PP材質(zhì),處理水量為80 m3/d,設計尺寸D 2.0 m×4.0 m,有效水深3.5 m,水力停留時間3 h。內(nèi)部裝填6 m3新型鐵炭微電解填料,該填料采用高溫微孔活化技術生產(chǎn),平均粒徑在12~14 mm、堆積密度1.0~1.2 g/cm3、比表面積1.3 m2/g、孔隙率≥65%。由于該填料將微電解正負極材料及催化元素有機地結合到一起,使放電反應暢通無阻,避免了運行過程中填料鈍化、板結等現(xiàn)象發(fā)生,同時設置pH在線監(jiān)測儀和硫酸加藥系統(tǒng)各1套。
3.2 Fenton氧化槽
Fenton氧化槽采用鋼襯PP材質(zhì),處理水量為80 m3/d,設計尺寸3.0 m×2.5 m×3.5 m,有效水深3.0 m,水力停留時間5.5 h,設置雙氧水加藥系統(tǒng)1套。
3.3 混凝沉淀槽
混凝槽采用碳鋼防腐,處理水量80 m3/d,設計尺寸2.5 m×1.5 m×3.0 m,有效水深2.5 m,q=1.48m3/(m2·h),設置PAM加藥系統(tǒng)、液堿加藥系統(tǒng)、pH在線監(jiān)測儀各1套。
3.4 綜合調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池采用半地下式鋼砼結構,處理水量320 m3/d,設計尺寸5.4 m×4.7 m×3.5 m,有效水深4.0 m,水力停留時間5.5 h,池底設有穿孔管,起調(diào)節(jié)水質(zhì)的作用,同時還可以去除部分污染物。
3.5 水解酸化池
調(diào)節(jié)池出水通過水泵進入水解酸化池。水解酸化池采用半地下式鋼砼結構,2座并聯(lián),處理水量320 m3/d,設計尺寸5.55 m×4.55 m×7.5 m,有效水深7.0 m,水力停留時間26.5 h,設置潛水攪拌機2臺,P=1.5 kW。
3.6 UASB反應器
水解酸化池出水通過水泵進入UASB反應器。UASB反應器采用碳鋼材質(zhì),內(nèi)部采用玻璃鋼防腐,2座并聯(lián),處理水量320 m3/d,設計尺寸D 6.0 m×12.0 m,q=0.47 m3/(m2·h),有效水深8 m,水力停留時間34 h,設置三相分離器、布水系統(tǒng)和加熱系統(tǒng)各2套。
3.7 兼氧池
UASB反應器出水通過水泵進入兼氧池。兼氧池采用半地下式鋼砼結構,處理水量320 m3/d,設計尺寸7.55 m×3.85 m×5.5 m,有效水深5 m,水力停留時間11 h,在缺氧池底部設置隔膜曝氣頭,控制DO在0.1~0.5 mg/L〔1〕。
3.8 好氧池
兼氧池出水通過水泵進入好氧池。好氧池采用半地下式鋼砼結構,2座串聯(lián),處理水量320 m3/d,設計尺寸9.55 m×3.45 m×5.5 m,有效水深4.8 m,水力停留時間22 h。羅茨風機2臺供氧,1開1備,Q=5.56 m3/h,P=7.5 kW,在好氧池底部設置隔膜曝氣頭,氣水比15∶1,控制DO在1.5~3.5 mg/L〔2〕,池內(nèi)設置組合填料,以增加污泥濃度和生物量。
4 運行效果及討論
4.1 鐵炭微電解—Fenton工藝運行效果
微電解又稱內(nèi)電解、零價鐵法〔3〕,它是以鐵為陽極,含碳物質(zhì)為陰極,廢水中的離子作為電解質(zhì),形成原電池,利用金屬腐蝕原理對廢水進行處理。其不但可以去除部分難降解有機物,還可以改變部分有機物的形態(tài)和結構,提高廢水的可生化性〔4〕。向鐵炭微電解反應出水中加入H2O2,使其與生成的Fe2 構成Fenton試劑,產(chǎn)生的·OH能迅速引發(fā)氧化鏈反應,最終將有機污染物分解為CO2和H2O。同時Fe2 被部分氧化成Fe3 ,并以Fe(OH)3形式存在,新生Fe(OH)3具有絮凝作用,可以進一步降低廢水的COD。在鐵屑投加量為25 g/L、鐵炭質(zhì)量比為7∶1、pH為3、反應時間為4 h的條件下,鐵炭微電解—Fenton工藝對COD的去除效果如圖 2所示。
圖 2 鐵炭微電解—Fenton工藝的運行效果
由圖 2可以看出,鐵炭微電解—Fenton工藝對COD的去除率在15%左右,與文獻〔5〕報道的20%比較接近,COD去除率不高主要是醫(yī)藥中間體生產(chǎn)廢水成分復雜、難降解有機污染物濃度高的緣故。
4.2 水解酸化工藝運行效果
水解酸化池的主要目的是利用水解酸化菌將難降解有機物轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì),提高廢水的可生化性,故其對COD的去除是有限的。水解酸化工藝對COD的去除效果見圖 3。
圖 3 水解酸化工藝的運行效果
由圖 3可以看出,水解酸化工藝對COD的去除率基本穩(wěn)定在20 %左右,與文獻〔6〕報道的10%~20%比較接近,出水COD約為2 800 mg/L。
4.3 UASB工藝運行效果
UASB反應器所用接種污泥取自當?shù)鼗瘜W工業(yè)園區(qū)污水處理廠的消化污泥。經(jīng)過5個多月的調(diào)試運行,UASB反應器的污泥濃度達到設計要求,從UASB反應器底部取樣口取泥觀察,發(fā)現(xiàn)已形成大量顆?;瘏捬跷勰?,黑色,粒徑在1~5 mm。運行溫度為30 ℃時,UASB工藝對COD的去除效果如圖 4所示。
由圖 4可以看出,UASB工藝對COD的去除率基本穩(wěn)定在30%左右,出水COD約為2 000 mg/L。
4.4 A/O工藝運行效果
A段缺氧池與O段生物接觸氧化池的污泥接種量分別為反應器有效容積的1/4、1/10〔7〕。以UASB出水為菌種的營養(yǎng)來源,經(jīng)過3個多月的調(diào)試運行,A池和O池的污泥濃度均達到設計要求。分別從A池和O池取泥觀察,發(fā)現(xiàn)A池中存在大量黑色疏松的顆粒狀污泥,O池中的填料表面附著較厚的淡黃色生物膜。A/O工藝對COD的去除率基本穩(wěn)定在81%左右,出水COD約為380 mg/L。
5 投資及運行成本
該工程總投資160.0萬元,其中土建費用78.7萬元,設備購置費63.04萬元,設計、安裝和調(diào)試費15.13萬元,稅費3.13萬元。冬季運行時,由于水溫低需要補溫,運行成本包括熱源費、電費、藥劑費、設備維修和折舊費以及職工工資等,約為3.3元/t;在不需要補溫的季節(jié),運行成本約為3.1元/t。
6 結論
(1)鐵炭微電解—Fenton—混凝沉淀—水解酸化—UASB—A/O組合工藝對醫(yī)藥中間體生產(chǎn)廢水的處理效果好,運行穩(wěn)定。在高濃進水COD為15 000 mg/L、中濃進水COD在 1 200 mg/L左右的條件下,經(jīng)過該工藝處理,出水COD穩(wěn)定在380 mg/L左右,pH在6~9,出水水質(zhì)達到GB 8978—1996的Ⅲ級標準要求。(2)經(jīng)鐵炭微電解工藝處理后廢水B/C由0.15升到0.42,可生化性得到了顯著提高。(3)在混凝沉淀工藝階段,當PAC投加量為1 000mg/L、PAM投加量為0.8 mg/L、PAM的投加時間在PAC投加后的5 min時,混凝沉淀效果最佳。